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机电维修中经典案例

已阅[2050]次[2015/10/10]

 

一、在刚学修液压机器的时候,有一台液压弯管机是从台湾来的,这台机在台湾就坏了,没有修好,拉到深圳以后就放在车间里一直不能用。主要故障就是没力,后来又来了个油压专家也修了好几天,还是不行,于是这台机就放在那里了。我也就没事的时候就去弄一弄。因为是刚学不久,只懂一点点,于是把先换油泵--不行,换溢流阀--不行,换顺序阀--不行。把想到要换的东西都换了还是不行,所有油缸折开清洗--不行。所有阀清洗--不行。几乎没办法了。

   由于修这台机,我买了几本液压书,也就学会了看油路图,然后把这台机的油路画了下来仔细研究,但是都没有发现问题点。

   如此搞了差不多半年。一天又画这个油路图,把其中一个阀因为笔误画错了,把一个O型阀符号画成了M型。这时突然来了个灵感,会不会就是这个问题呢?于是赶快去把那几个相关的阀全部折下来检查。总共有六个,查到其中一个还真有一个是不一样的,一个M型阀。就是这个阀把所有的压力卸掉了,所以这台机永远没有压力。问题终于解决,公司在那个时候奖了 1000元。当时比我一个月工资还多。

  故障解释:这个阀在台湾被台湾的维修工在维修时把O型阀换成了M型阀,而在换阀后没把阀的铭牌换掉。

  在液压滑阀里面,O型阀可以和所有的阀组装,能多个并联。M型阀在一个油路中只可以装一个,不可以和其它阀并联安装

二、我们公司一台真空钎焊炉上的真空计出问题了,这是个复合真空计,上面用一个面板指示两个传感器的值,直。一个是真空电阻规,在低真空度时显示,一个是真空电离规,在高真空度时显示,两个值应该是自动切换的。

有一天有故障了,示值来回的跳变,跟厂家联系了,发回厂家维修。结果厂家说没有检测出我们说的问题,可能是接头松了,换了接头。结果回来我们一测,还是出现老问题。

这回我也想了一招,就是先把真空计上的所有接头都拔下了,再一个一个接上看。结果发现接上电离规的接线后,真空计的显示就又出问题。我又把这个情况电话告诉厂家,又把真空计重发回厂家。

最后厂家说是一个高压模块坏了,重新换了一个,发回来后,我们一试,这回才好用。

我想说的是,发现问题,检测的时候一定要全面,仔细。像厂家那样,不好好试,就说没问题,还要我试出问题的原因,告诉他们,才找到问题。

三、设计对钻机时遇到的一个重要问题

那时刚到一家公司上班,职务是电气设计工程师。上班就要做一台对钻机的程序,当时机械己经做好了。当程序装上去后由调机员调试,由于这对钻机的动作非常复杂,FP0-C16TPLC最大容易是2720步。当时我己经写到了2700步。但是这台机不管怎么调程序,就是不能钻孔。因为钻头很少,0.9mm钻不锈钢,一个新钻头最多可以钻23个,甚至一个孔都不能钻完钻头就完了。搞机械设计从来不说机械有问题,调机员也不说机械有问题,全部对着程序这块。于是我也就天天调程序,天天修改。只要调机员说怎么做我就怎么改。修改的版本不下于一百次。到最后程序上己经是没办法再改了。但机器依然毛病如初。又是一天晚上,和部门经理又去调机。调机员试加工,还是连续几次都是只钻了一到二孔钻头就不行了。但是我发现了一个问题,我个调机员总是换其中的一个动力头的钻头,而另一个没有换过,我就问他:“怎么老是换这一边的钻头,而那边的没事呢?”调机员说:“这边的吃钻头,那一个好点,可以钻孔100多个”。真晕,这么久不说出来。我立即对经理说:这是机械原因,程序上是一样的走,不可能一边可以一边不可以。因为二个动力头的程序数据是走的一个数据。

 经理没说什么就走了,第二天这台机就全部拆除了,以失败告终。

 当然,后来这种机也终于开发出来了,就用我最后的程序装机。非常好用。

 原因:因为钻小孔的动力头要求相当精密,不可以有一点点跳动。当动力头跳动时,钻尖在前面成一种画圆的状态进入工件。所以钻头只要几下就磨损了。

 该机采用的是小电机用皮带带动机械主轴高速旋转,但是该主轴及所有元件没有做动平衡,因此而产生了跳动。

  所以对一主轴的设计并不一般想象中的那么容易,一般认为装二个轴承加一个轴就可以了,真正的主轴是机械里面最最关键的零件。也就是为什么市场的主轴要那么贵的原因。

四、我也来说一个维修的经历吧,虽说不上是技术性很强,但是当是也可说得上十万火急!

我们给中海油的设备在平台上调试,空压机是进口原装的设备,只不过我们进行了防爆的改造,还有我们设备的供电系统是三相四线制的,平台上是三相制的,控制电单独由专用的变压器提供,接地的话直接接平台上的基础上。由于电气上要改一下电路,其实也不难,现说设备原来在公司也是调试运行了的。

故障现象:活塞机的排污是由一个220V的电磁阀控制一个排污的管路,管路的压力控制机械的膜片,靠膜片的开闭排污。结果膜片只工作一个循环就不工作了,由于更改了电路,大家都说是电路的问题,我仔细查了几遍也没看出来,最后用万用表直接测了一下电夺,结果电压都正常,电磁阀得电了。就是不排污,平台上一天为我们的设备,停产一天,要10W左右的费用呢,所以特别急。我们还有其他的设备在同时安装的,这个搞不好就不能正常投产,我们两天没有正常休息过了,我们试了一天,后来才发现是由于排污的管路太细了,瞬间没有卸压造成膜片反向受压,所以电磁阀虽然动作了,但是膜片没有动作。

总结:有好多故障是由于机械、工艺等其他的原因造成的故障,却反应在电气上,我们必须能发现是什么原因,才能排除是电气原因,所以机电一体真是很重要。

五、以前刚毕业不久,有个客户让设计两台水泵循环启动,并且是定时启动。图纸设计好了,让车间的一个工人也做好安装好后,因为那天出差。那个工人就开始调试,发现控制两个水泵的的两个接触器会频繁的切换。后来那个工人打电话给我说了上述情况,当时听到后,心里很不是滋味,因为这也是当时刚进去的第一个独立设计,虽然简单,不能出错啊!后来回来,通电观察现象,还是不行。当时以为是两个中继之间换锁之间出了问题,于是就把其中一个加了时间继电器做延时,以便两个中继不会在时间上产生矛盾,后来还是不行。在实在没有办法的时候,就通电的时候,进行带电检查,对中继进行插拔,插拔的时候,发现有个中继可能是在插的不小心,使其中的两个触点接触到一起,这时才算找到原因。当时真是又气愤又开心。

六、我也给大家说一件事情吧,那是我在一家饲料厂做运行电气技术员,其实也没有什么事做,只是检查一些电动机的运行状态是否正常,声音是否有杂音等,因为我们公司用的是继电控制原理,所以没有变频及变速控制.有一天一个工人来告诉我说,因为上个受力仓的饲料太多,下个程序的绞龙系统不能正常工作,老是存在卡堵的问题,我想是不是因为电机的转速达不到呢?经过转速表测试,没有问题,速度与电机所表述的一样,那究竟是什么原因呢?最后我设计了一个用时间继电器控制的双速系统,这样,当物料太多时,用高速,物料一般时用低速控制就行了.当然这对现在来说已经不是什么大的问题了,可是当时我刚从学校毕业,所以这个角度来讲,我对当时的表现还是挺满意的。

七、我也讲一个吧,有一次我们的净环水系统刚装了一个55KW电机,调试时还行,可是后来总是刚一开就掉闸,那天2位电气工程师加我在内的4民电工,一起检查。发现柜子中一保险,图纸上没有。倒了半天才知道是显示仪表的保险。从摇电机、摇线、换热保、换线、换仪表、检查空开、断路器等全没毛病。我们全都傻了眼,最后,是我无意中发现断路器的电流倍数不对,(电机采用星三角启动,但是断路器的电流倍数是0.5,根本启动不行),我们全气坏了,得白干一天。

八、我的一个朋友那里买回一台烤箱!回去后接上电源!当加热开关打开时总开关就跳闸!?怪了!在拉回来之前还是好的!他检查了电路一切正常!没有漏电没有断路!但是再次开启加热电源时总开关又跳闸了!他打电话问我!我问了!该检查的地方都检查了!实际烤箱的电路很简单没有几个东西!就是一个温控器控制交流接触器加热!后来我过来检查电路也正常!可是打开加热就跳总闸!纳闷!检查电源一切正常!无意中问地线是怎样接的!结果一看!!他们把地线当做零线!结果总闸漏电开关就跳闸!

九、我们公司是做PCB的,一镀铜(宝龙线)线天车经常报警“04”故障(有一侧冲过头,接近SENSOR感应到至冲过头)。像这种故障多数是电工先去检查维修,修了几次后,电工没找到问题,找机修去检查,机修也说没问题。如此设备一直有故障,上头领导追问下来,搞的电工机修两课长争吵,都说没问题!后来在一位电工的领导的强烈要求下,把天车两侧的主动行走轮更换后才排除了故障!原因就是两侧轮子磨损轻重不一样!

十、俺刚毕业就分配到机床厂搞维修工作,遇到不少问题,先举两个:

1.  一台从美国进口的插齿机坏了一个装置式的时间继电器,国产的只有电动式可以满足延时范围,但无处安装,只好采用两个装置式的时间继电器串联延时的办法,最后还是解决了问题。

2.  厂要搞一台带锯破木头,俺按照正常的启动条件设计电动机的星-角启动,选用装置式的时间继电器,结果是换了又换都未能解决问题,总是启动不起来。最后换了个电动式的时继,再将热继的主电路放在角内,问题才得到解决。什么问题?带锯的转动惯量太大了,用了20多分钟才完成启动。

十一、我也来一个,两年前在一个制造型企业做电气技术员,有一个电源供给箱在合闸时里面打火跳闸,因为电源供给箱是装在滑道上的,于是就拉出来找短路的地方,出现这种问题一般都是里面的高压变压器对地(此高压变压器为易损品,因为这个电源供给箱就是测试产品在高压下的泄露电流,当产品内部短路时保险烧毁的同时变压器有时也会烧的),直接更换了一个,还是跳闸,用表测一下,进电短路,现场空间比较有限于是就想把电源箱拿到屋里去慢慢的修,由于电源供给箱后面都是航空插头,生产线也在运转就没给设备断电,伸手就去拧插头的螺母,拽着插头的外壳往外拔时候有点费力,就改个手型,顶住电源箱的后盖往下拔,结果电到我了,站那想了半天,也不应该有电啊。于是把总电源关了,把电源箱拆下来,回去研究一下是哪漏电,结果是航空插头上的胶木短路,我拔插头时估计是碰到胶木上了。

十二、公司有一台数控车床,用的是一种国产小厂的伺服系统。经常损坏伺服驱动器。每次都是把驱动器返回厂家修理,收费一次1000元。俺试着打开驱动器,检查后发现功率放大的场效应管有8个,其中有两个损坏。但是厂家将该场效应管上的规格、型号均抹去了。俺试着估计该场效应管的耐压、额定电流等参数,到电子市场十几块钱一个买了几个换上,没想到可以用,而且经过试运行,发现俺换上的管子比原装的寿命还长。可能是我选的型号耐压和额定电流比以前的大。后来这些驱动器均不用返回厂家修理了,为公司节约了不少维修费用,领导表演了我,但是没给奖金。郁闷!!!

十三、本公司一台打孔机出现喷嘴处无高压水,其他正常。先后几个人去维修,未能解决问题。此机器用一台气驱动水泵,在气缸两端装有机械单向阀,气缸动作一次,高压水保持一分钟,当水压低时,气缸又动作一次,如此反复,保证喷嘴处一直有高压水。因为大家没见这水泵,以前的机器用的是洗车高压水泵。凭经验分析,应该是入水管中有空气,后经排空,喷嘴处有高压,但是十分钟后又不正常。最后查出问题,真是大跌眼睛,是新换的过滤器进水口有保护塞未去掉。原来工模部主管自己更换上去,安装时过滤器加满水,打孔机出水口很小,到后来无进水,不知道要去掉保护塞,才出现此故障。

十四、我是刚刚毕业,在工厂里做电工,今天更换一个变频器,结果电机烧了。又换了一个同样的电机,运行时测试一下电流达到13A(正常0.75kw电机,电流1.5A左右),电机拆开也反复看也没有发现什么问题。接近下班的时候才发现,原来的电机是用【两相输入(220V)三相输出】变频器,而更换的是【三相输入(380V),三相输出】变频器。电机一直是三角形接法。问题就是出在这里,这种电机,对两相输入变频器,电机接法是三角形,而对三相输入变频器,电机的接法就要改成星形,否则就会引起变频器过流,最后电机烧毁。

十五、有次修机,有个电磁阀控制的汽缸动作异常偶尔不动作!关闭电源后打开动作就又好了!整几下又不行!

我先判断是电磁阀出现问题。结果检查了。复位弹簧,和线圈都没问题。

然后检测气路也没什么问题!后来检测到开关电源,经过量测发现原来是电源坏了!本该24V输出只有16V

十六、我是学机械的负责维修工作,但在车间里喜欢和电工交流,一次车间里的一个小接触器坏了,电工准备换,但发现这个有带常闭触头,库房里只有常开的所以没换,当时比较着急,后来,我发现这个接触器只是电磁部分有问题,触头是好的,就动手把常开接触器的电磁块给换上了,正常工作。当时电工都很意外,他们比较年轻从来没尝试拆开过,这说明有时惯性思维左右了我们的判断,要学会尝试新的办法解决问题,师傅没教的不一定不是好办法,年轻人要多动手才能积累经验。

十七、我也来说说一个经典故障  上次我们超市 一个电加热锅 只要一工作 就跳闸 当时我怀疑是 锅加热丝漏电 我用表 测过后 发现也不漏电 怎么都搞不定 就一直着急着  我侧过空开 也是好好 的最后急的没办法  叫来了老电工 他很潇洒的把控制锅工作的空开换了个 新的 就这样 锅在也不跳闸了   当时我想了很久  都没有搞懂  最后他告诉我说 空开老化了   我当时真的感觉有时工作经念有时很有用的  所以在以后的工作中 多干 多听。

十八、公司一台切割机,自动控制切割成相同长度的铜管

故障现象:切割过程中,刀片经常崩碎

检查驱动刀片的中心轴没问题 动力气缸没问题 刀片本身没问题

原因:控制原料进给的继电器老化,时而吸合时而不吸合,导致进给气缸行程不到位,铜管切割过程中进料,将刀片撞碎。

十九、一个关于变频器启动的问题:

我也说一个我在维修中遇到的问题吧,当时在某报业集团搞印刷机维修,刚工作一年多,出报口的堆积机一传输 带不转了,也就是带动传输带的电机不转,开始以为电机或皮带卡死了。检查后没问题,因为变频器压根就没输出。问题锁定在电气上了。断电检查外围电路都没问题,上电后观察各中间继电器状态没问题。对照电路图后发现变频器的使能是靠一中间继电器激发的,但这个中间继电器是得电了的,上电后检查触点,竟然没通。原来是常开触点氧化严重,没有才使变频器没有使能。当时这个继电器有点特殊,没有备件,幸好另一对常开触点没有使用,更换到另一触点后问题解决。当时特有成就感,当然现在回想起来,这个问题就是小儿科,但当时生产任务紧,我在维修时周围站了一群人,通过这件事,锻炼了我的自信。

二十、我也来说油路有问题的例子,前段时间我们厂里一台底砂机总是用着用着前进后退就慢下来啦,关机在开机有快了,过不了多久有慢了。不知道是什么问题,我把所有的阀都拆下来检查了一边没问题,油缸都拆出来油封都是换的新的上还是不行,就怀疑油泵的问题,又申购了一个新的油泵装上去,没有多久又是问题出来了,最后没办法啦,我就把油箱吊起来观察才发现是里面的进油管漏气。狂晕!!!

二十一、我也来一个吧!这个不是我维修的。我记得去年我们厂里有一台美国寿力空压机。

问题:没有负载的时候,仪表显示的压力是正常的,加载和卸载没有问题。当有负载的时候空压机的压力只能降不能上升!

过程:厂家技师认为是油冷却器温度过高而导致的。拆开冷却器清洗完后,开机故障依旧。在判断有可能是机械温控阀没有打开导致的。拆开并测试发现没有问题。

解决:由于空压机放空阀故障而导致压力上不去。正常时空压机加载时放空阀关闭,气压加载。当空压机卸载时放空阀打开,气压下降。而问题就出现了加载时放空阀是出于打开位置,这个问题的根本原因!、

其实我们在维修过程,我怀疑我们的逻辑很有问题啊!晕倒!

二十二、机电维修,看起来简单,要做到精准,确实不容易。我也来说一个我在公司维修时遇到的一个问题。我们的生产线是大型的西门子变频器控制,所有工艺和驱动都由PLC,各种模块通过通信总线全部汇总由电脑统一控制。一个条件不满足,生产线就开不起来。三个挤出主电机分别在800KW以上,一个变频器是由两个柜子组合的。故障现象是过电流报警,不能开机。总工程师现场指挥抢修,拆卸很不容易。电动机,电线进行摇测,更换变频器,都没有找出故障。最后怀疑是电动机轴承有问题,拆下检测还是没有找到原因,没办法只能怀疑电动机匝间短路,送杭州市大修厂,用电桥检测,确定电动机没有问题。折腾了两天把电动机装上,继续找原因。设备大,弟兄们很辛苦,该换的都有换了,陷入了困境。后来一个员工说是不是电流互感器有问题,一语惊醒梦中人,查看电流互感器没有异常现象,用万能表测量也没发现问题,直接换掉报警相的电流互感器,试机故障排除。弟兄们辛苦不算,停产几天,费用花了不少,损失很大惊动了集团公司,事后大家进行了总结。我要说的是,机电维修不容易,既辛苦,又必须具备全面的知识,还有就是现场冷静的思考和全方位的判断,一些问题往往在意料之外。

二十三、首先申明:我说的事例不是说自己水平有多高,恰恰相反,对于自动化行业,我还在门口徘徊,门都没入。我想要表达的是,想做好一件事,关健在于兴趣,而不在于多高的专业基础。我的专业是核物理,毕业后进了政府部门成为公务员。二年前,我一亲戚开了个小厂,他想做一款自动绕线扎线机,他自己的能力是可以把机械部分做出来,但控制部分完全不懂。我因为工作不太多,加之自己很喜欢自动化这个行业,当时自告奋勇地说控制部分我来搞。第一步是学习充电,好笑吧,要用时才学,事实证明,用时再学一点都不晚,我从网上下了一套程子华的PLC教程,花了20来天看完了,有了一点底。第二步是查资料选型,选台达EH3PLC,提供4路脉冲输出,台达的触摸屏。2台研控步进,2台台达伺服,台达伺服有点贵,但没办法,当时选PLC时问他们有不有伺服,说有那就是它了(后来发现错了,原来伺服有那么多家)。第三步编程调机......。一会儿怀疑是程序编错了,一会儿怀疑是伺服参数没设好,反正,期间的辛苦想来大家都很清楚,但支持我的就是兴趣。最后终于成了,有客户看了也满意,我当然更高兴,看着自己边学边做出来的机器比人工快得多,那个成就感远胜于当初毕业进机关的心情。可是,用户用了不到10天,问题不断出现了,机器工作有一台伺服不稳定,时好时不好,反复修改伺服的参数,改好了用了不了多久又不行,那个真是到了山穷水尽、自己感到无能为力的地步了。支持自己继续做下去的动力还是兴趣,我反复查阅伺服各个参数的说明,笔记都记了2大本(有人会问,为什么不去问供应商呢?也问过,但我这买他一套产品的,他的回答更多是敷衍的,当然也有我问题表述不清的原因),突然想起,不稳定是不是因为机器再负载后刚性变化较大造成了,而这台伺服适应的刚性范围可能在边界上,所以机器时好时不好(这要感谢大学时学的那N门当时看似无用的力学了,才会有这个灵感)。换大伺服成本又增加了,于是又查资料,选大扭矩的其它便宜伺服,试机运行,正常,到目前,客户用了2年多了,没出现过问题。于是从一套视频教程到网上下载的各种手册,做成了这台机器的控制部分。其实后来又发现,机械部分没做好也是造成刚性不稳的重要因素,现在他这款机器出了上百台,除了易损件,基本没有什么维修。

   说了这么多,是想告诉那些想从事自动化的朋友,只要有兴趣,就能做成事。  

二十四、我们单位有台进口的臭氧试验箱,年代久远,出现臭氧分析仪开不了的情况。检查了接线、储气罐、阀门,管路还是没有解决,最后打开分析仪,查看电源是否有问题,用万用表打通断,才发现是里面的电源插头的一个二极管坏掉了,换了以后,工作正常。结论:一个复杂的系统,任何一个部分出问题,都会带来很大的检修量。只有靠经验和不断的摸索才能解决!

二十五、俺也来说段关于有刷直流电机的事!

我们公司的一条线主电机拖动是直流电机,反馈是直流测速发电机,在生产线运行时时常发现线速不稳定,用表测反馈电压也无法确定(因为线速是主电机的测速反馈),后来,我们拆开测速发电机一看,发现磨损的碳沫把输出的两根线给埋了起来,用皮老虎一吹,开机运行,一切OK!

二十六、我也来说说一个吧,虽然原因很简单。我那时候还是在宜家包枕式包装机厂做机电技术员的。那时候有种比较大的三伺服系统的包装机在东莞出问题了,也就是中封(一到工序)不会闭合了。从佛山赶过去后,咨询了一下啥情况后出现了这个问题的。问完知道原来机器好好的,只是从3楼搬到一楼了。于是我就叫厂的电工先查查线路,没问题。我又调出程序检测了一下没问题。后来我亲自检测了下中封电机是不是有问题,又检测了一下控制用的继电器头,都没问题。在车间里思考的时候,随手拿起了别人的产品在吃(机器对象大多是食品哦),没事拿着万用表往机电器座插,猛然明白了问题所在,然后叫对方弄个座来,问题解决了。

总结:一般都以为常动的触点问题多,其实很多时候,接触的地方,由于很多原因也会出问题的哦。

 


关键词:机电维修,案例



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